





原因剖析
(1)形成“脱硫除尘器烧袋”的原因。兰炭的燃点较低(仅为350 ℃),含硫、磷等元素,其间含硫约为0.3%,含磷约0.001%,易焚烧;立窑烘干除尘体系间隔立窑太近,烟气管道太短,进入除尘器前无对大颗粒、火星等阻拦、沉降的办法;除尘器原规划喷吹体系为单腔室离线喷吹,供气源也不稳定,形成很多碳颗粒物无法及时吹离脱硫除尘器布袋,附着在布袋外表;
窑炉脱硫除尘器
除尘器箱体变形严峻,密封不严。当进口温度较高,混入空气后易形成附着在布袋上的碳颗粒焚烧,焚烧后温度到达400 ℃以上,形成脱硫除尘器布袋烧损。(2)形成“糊袋”的原因。冬天兰炭含水分较高,经烘干窑后以水蒸气方式混入除尘气中,当除尘器内温度低于100 ℃以下即呈现液化;喷吹不及时造成很多碳颗粒物无法及时吹离除尘布袋,与液化水滴混合后形成布袋气孔糊死,长期集聚后布袋被碳泥”包裹。
窑炉脱硫除尘器
脱硫除尘器为了取得醉优化流场,下降烟气对滤袋底部的高速冲刷,本文规划了3种不同的导流板安置计划,分别记为D。、D 、D .D。安置计划:选用了2块导流板,窑炉脱硫除尘器,长度别离为2 400 mm和1 129 mm,与水平夹角别离为90。和45。;D 安置计划:脱硫除尘器选用了5块长度为400 mm导流板均匀安置,脱硫除尘器下方安置的导流板顺次向下向左别离偏移400 ITlfll和200 mm;D 安置计划:选用了3块与水平夹角为45。导流板,醉上部导流板右侧与顶部间隔为1 600 mm,由上至下3块导流板的长度别离为600 mm、800 mm、1 000 mm。
脱硫除尘器鸿沟条件
气相选用三态隐式求***,窑炉脱硫除尘器压力一速度耦合选用SIMPLE算法,小型锅炉脱硫除尘器,对流项选取二阶顶风离散格局.烟气的密度为0.872 67 kg/m ,动力黏度为2.36x10一Pa·S,依据实测烟气流量换算为烟气流速,脱硫除尘器气流和颗粒进口流速均为9.48 nCs,脱硫除尘器厂家,出口负压设置为一5 000 Pa.滤袋鸿沟设置为多孑L介质模型,滤袋厚度为2 mm,滤袋浸透率为4E—l1,跳动系数为4 717 m ¨8 .关于颗粒相,进口鸿沟设置为escape,壁面鸿沟设置为reflect,多孑L板设置为interior,滤袋鸿沟设置为trap。
窑炉脱硫除尘器
窑炉脱硫除尘器布袋本身存在缺点。少数布袋有疵点、跳线, 特别是有跳线的布袋, 在运转前期即损坏。
布袋张力绷簧失效。本工程选用的是内滤式布袋除尘器, 窑炉脱硫除尘器布袋悬挂在滤室上方并垂下捆扎在下花板管口上。玻璃纤维布袋的延伸率是5%, 因此, 在悬挂支架上方装备了可调绷簧, 以保持布袋的张力。但查询发现, 脱硫除尘器在运转几个月后, 悬挂支架上方的张力绷簧大部分失效。经有关部门检测,脱硫除尘器, 绷簧失效的首要原因是其热处理未到达要求, 导致绷簧在烟气温度环境中运转一段时间失掉弹性, 再加上布袋本身的延伸率, 使布袋鄙人花板管口处构成一圈灰兜, 跟着灰兜积灰的添加, 醉终形成布袋损坏。
脱硫除尘器破损滤袋难以在运转中及时替换。这是造成脱硫除尘器功率急剧下降的首要原因。虽然在设计时考虑了运转进程平分室替换破损滤袋, 但在实践运行中发现, 滤袋破损后, 很多的烟气经过破袋短路进入袋室, 袋室成为巨大的沉降场, 很多的高温飞灰沉降堆积鄙人花板上, 修理工人很难进入高温袋室更换破布袋。没能及时替换的破布袋随烟气在袋室中摇摆, 又将相邻的布袋打坏, 如此链式反应使布袋很快很多损坏。
窑炉脱硫除尘器
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