





气浮机刮渣机体系故障和修理替换的状况介绍和剖析
2010 年11 月底检修状况
2011 年11 月底,因为刮渣机体系长时间在高腐蚀性环境中运转,导致链条和支撑杆等腐蚀严峻,链条开裂,支撑杆打弯,乃至与链条绞在一起,滚轮严峻跑偏和磨损,还有气浮机存在轰动大、气浮设备靠背轮损坏严峻等问题。刮渣机链条掉落,滚轴支撑脱离轨迹,致使1 根滚轴支撑杆与主轴绞在一起,致使整个刮渣机体系跳停,无法作业。体系存在的首要问题有:
(1)气浮设备刮渣机
① 高浓污水刮渣机链条锈蚀严峻,部分掉落,需求进行撤除替换。② 滚轮支撑轴及滚轮磨损严峻,需求进行撤除替换。③ 部分刮板开裂,需进行替换。④ 轴承终年运转,缺少***,需求进行替换。
(2)气浮机
气浮机终年接连运转,加上现场腐蚀严峻,导致气浮机轰动大,需求对轴、叶轮、轴承等进行检查替换。因而,针对一切的问题,由山东润兴机械设备有限公司对高浓污水气浮机刮渣机体系进行了为期1 个月的大修,对悉数6 套气浮刮渣体系进行首要零部件的检修和替换。
气浮设备
气浮设备
高浓污水场2 层渠道中心和东侧两组气浮刮渣体系因为两边轨迹简直腐蚀掉落,导致部分支撑杆与主轴绞在一起,部分链条掉落,部分滚轮磨损严峻等。因为严峻的腐蚀导致滚轮轨迹变形、掉落,致使链条无法运转,掉落,溶气气浮设备,使得整个刮渣机体系无法正常运行。
气浮设备
对高浓污水气浮刮渣机体系毛病问题的评论和剖析结合前两次大修状况和日常运转发现的问题,归纳来看,高浓污水气浮刮渣机体系在运转中首要存在的问题和因素包含:
(1)气浮设备刮渣机体系在运转中,因为运转三部在浓污水池顶部加了盖子,涡凹气浮设备,导致高温污水发生的蒸汽不能及时排出,集合在了刮渣机周围,对刮渣机体系的轨迹、链条、支撑和滚轮形成了严峻的腐蚀,使气浮刮渣机体系的运转周期缩短,然后加大了设备资料的损耗和出产的本钱,以及人员精力的投入,形成许多不必要的损耗,气浮设备增加了设备的毛病停机时刻,形成了十分多的非计划性停机和检修,并影响了装置的正常运转和出产。
要处***浮设备问题,能够采纳的办法有:
① 现场的运转环境因为加了盖子,腐蚀严峻,气浮设备,气浮设备能够将盖子揭掉,削减运转环境中的腐蚀性气体,采其他更好的措施去消除高浓污水池异味大的问题。② 改善制作设备的资料,选用不锈钢来出产轨迹、链条、和支撑及滚轮等零部件,进步设备的抗腐蚀功能。
气浮设备
气浮设备
涡凹气浮是使用装置于气浮机上部的电机, 带动液下叶轮高速旋转, 叶轮内部构成负压, 空气从进气管吸入, 然后随着旋转的叶轮被甩出。被甩出的空气, 构成雾化气泡, 在叶轮的搅拌下, 空气被粉碎成细微的气泡, 并与水充沛混合后被导向叶片甩出, 甩出的细微气泡和水中的油滴、絮粒相互粘附, 快速浮出水面, 完成油水别离。涡凹气浮发生的气泡直径较大, 一般在700 ~ 1 500 μm。涡凹气浮机底部设有回流管道, 在发生微气泡的同时, 会在池底构成一个负压区, 这种负压效果会使污水从池底回流至叶轮曝气区,气浮设备厂家, 然后又回来气浮段。气浮设备这个过程确保了40% 左右的污水回流及在没有进水的状况下气浮段仍可进行工作。
气浮设备诱导气浮
诱导气浮是使用循环泵将部分处理水加压回来至装置于气浮机内部的喷发器, 使用诱导和喷发的原理, 当回流水流经喷发器时, 能将气浮机上部气体介质吸入。气体经喷发器效果, 被破碎成500 ~1 000 μm 巨细的气泡, 气浮设备与所处理的污水充沛混合,在气浮别离室内, 微气泡在上浮过程中吸附悬浮油滴到液面, 完成油水别离。诱导气浮机内部没有转动部件, 依靠水力效果发生气泡。工程使用中, 喷射器有装置在气浮机内部的, 也有装置在气浮机外部顶端的, 气浮设备不同喷发器对气泡发生的巨细有较大影响。诱导气浮在油田产出水处理中使用较广泛。
气浮设备
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