a5伺服报警处理方法 原因:参数设置不太合理,负载系数小;运行时,无法克服平衡板的弹力,至使下压不到位,伺服报警;
处理方法:
1. 待机按S键,然后按M键,找到PRR000这个选项。
2. 按向上键,调整到PR002,按S键进入,按向上键将数字改为2(原为1),按S退出.
3. 按操作2的步骤,将PR200的数值设为2(原为0 ).
4. 按操作2的步骤,将PR003的数字改为17(原为13)------依TW供应商解释及实际调试,此参数应维持13不变
5. 改完数字,按M键,出现EE-SET,按S键,出现EEP--,按向上键5秒钟直到出现FINISH,操作完成,运行设备观察有无报警情况。
6. 如果继续报警,可上下浮动调整PR003参数(重复4和5的操作),范围为10-20之间,主要调整这个参数,可改善频繁报警的情况 。
7. 另外将PR004的参数设定在(300-600之间,赢合建议600,原为50,2011/12/28由58改为600)。更改后按S键5秒,写入数据。
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松下伺服电机
伺服电机抖动原因分析
① 伺服配线:
a.使用标准动力电缆,编码器电缆,控制电缆,电缆有无破损;
b.检查控制线附近是否存在干扰源,富士伺服电机,是否与附近的大电流动力电缆互相平行或相隔太近;
c.检查接地端子电位是否有发生变动,切实保证接地良好。
② 伺服参数:
a.伺服增益设置太大,建议用手动或自动方式重新调整伺服参数;
b.确认速度反馈滤波器时间常数的设置,初始值为0,可尝试增大设置值;
c.电子齿轮比设置太大,建议***到出厂设置;
d.伺服系统和机械系统的共振,尝试调整陷波滤波器频率以及幅值。
③ 机械系统:
a.连接电机轴和设备系统的联轴器发生偏移,安装螺钉未拧紧;
b.滑轮或齿轮的咬合不良也会导致负载转矩变动,尝试空载运行,如果空载运行时正常则检查机械系统的结合部分是否有异常;
c.确认负载惯量,力矩以及转速是否过大,尝试空载运行,松下伺服电机,如果空载运行正常,则减轻负载或更换更大容量的驱动器和电机。
伺服电机跑位故障解决办法。偏位问题是使用步进或伺服电机的设备制造厂在设备装机调试以及设备使用过程中,所面临的常见问题之一。出现偏位可能是机械装配不当造成,可能是控制系统与驱动器信号不匹配,也可能是设备内电磁干扰、车间内设备互相干扰或者是设备安装时地线处理不妥当等造成。
一、松下伺服电机跑位原因
1.应查一下下輸出到伺服电机的脉冲数,和驱动接纳到的脉冲数是不是同样,假如都不同,应当是干挠难题,先从开关电源刚开始查,750w伺服电机,包含焊线,一部分一部分渐渐地查,包含能够先把某些将会造成干挠的开关电源,电动机等先关掉或移走。
2.电机乱串伺服电机是不是有警报?如果不是,考虑到干挠,假如有警报,再探讨别的将会。
二、松下伺服电机跑位解决办法
其实解决方法很简单:把控制线50号管脚用短接线接到它的金属外壳上,过速话把速度调整到瞬时转速的80%以内运行就可以解决松下伺服电机跑位的问题了。
伺服电机采用行业快的速度和***响应性,是快速的装置。另外响应延迟性低,并将振动降低到限度。采用的信号处理技术,开发出全新的104万脉冲20bit编码器;通过采用电机转子的10极化、磁场解析技术的全新设计,减小了脉动宽度,实现了行业的低齿槽。
伺服电机设定频率为50 ~ 5000Hz,全部可进行浓度调整。配备可自动设定的制振滤波器:制振滤器根据指令输入去除固有振动频率,可大幅降低停止时轴的摆动,滤波器数量由以往机中的2个增加到4个,适用频率也由1扩大到200Hz。
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