




螺杆空气压缩机运行控制系统原理:
1、空压机起动前,进气卸荷阀和加载电磁阀都是关闭的。起动后,少量空气从进气卸荷阀的节流小孔吸入,由于较小压力阀的作用,油气筒慢慢建立起压力,确保润滑油喷入机体进行润滑。
2、负载运行星角降亚起动完成后,延长数秒时间,加载电磁阀得电开启,油气筒内压力得以通过,进气卸荷阀逐渐被打开,压缩机进入负载运行状态。当压力超过0.4Mpa 后,活塞空压机价格,较小压力阀也被打开,压缩空气由此输出。当系统压力达到反比例阀的设定压力时,反比例阀开始起作用,自动调节压缩机的供气量,使供气量与耗气量保持平衡,此即无级气量调节功能。
3、卸载运行当用气量很小或不用时,排气压力会达到微电脑控制器设定的上限值。此时加载电磁阀失电而关闭,这一方面使失去控制压力的进气阀自动关闭,另一方面使放空阀打开,油气罐内的压力逐渐得到释放(排至进气口处),压缩机进入卸载运行状态。卸载运行状态持续时间达到设定值时,机器自动停机。当系统压力降到微电脑控制器设定的下限值时,机器重新加载运行。工作结束后,按停机按钮,机器即进入卸载运行状态,延长数十秒时间后自动停机。
双螺杆空压机跳停处理
双螺杆空压机在工作中,出现跳停故障。即工作期间也能正常供风,柴油空压机价格,但有时突然跳停。首先,我们检查电动机部分,没有发现明显问题;再检查压缩机温度自动保护和压力自动调节系统,温控部分正常。经拆检压力调节阀和减荷阀,涡旋空压机价格,发现减荷阀内部用于承受压力调节压差的橡胶薄膜损坏,膜上有一小孔。由于橡胶膜损坏,在供风压力变换时,空压机进风口大小不能够及时调整,机组负荷与柴油机功率不匹配,引起柴油机过载保护跳停,更换减荷阀内橡胶薄膜后,故障排除。
开机后立即跳停,偶尔能正常开机,工作一段时间后仍跳停。经检查,润滑油温度和排气压力不高,将温度保护开关暂时短路,跳停现象消失。这表明是温度高引起的跳停,但是感觉不到润滑油散热器散出的热量。排查润滑油路,温度保护开关和温控阀正常,更换了油过滤器滤芯,清洗了散热片,故障依旧。在对止回阀进行解体检查,发现同样是承受润滑油前后压差的橡胶薄膜损坏,更换后故障排除。由此可见:空压机的跳停,马鞍山空压机价格,往往是由于压力调节系统某个阀失效引起,阀的橡胶密封件、塑料膜片、弹簧等零件易出故障,往往隐蔽性较强,容易给人造成错觉。
螺杆空压机安装时需要检查哪些内容?
一、空气过滤器应清洁无堵塞,吸气阀和排气阀无缺,阀片方向不该装反,阀片与阀座触摸面的密封应紧密。
二、气缸内壁应清洁,无局部磨损的痕迹;气缸盖衬垫应无缺紧密;气缸的活塞、绷簧胀圈应无缺无损,活塞运动过程中胀圈与缸壁贴合应紧密。
三、曲轴与轴瓦应固定杰出,销子的方位恰当。
四、冷却器、电扇叶片和电动机、皮带轮等一切附件应清洁并设备结实,工作时不该产生振荡而松脱。
五、气缸内油面应在标线方位。
六、气缸用的润滑油应契合产品的技能要求;气缸油的加温设备应无缺。
七、主动排污设备应动作正确,污物应引到室外,不该排在电缆沟内。
八、空压机组的设备应契合***现行标准《机械设备设备工程施工及检验标准》中的有关要求;空压机组电动机的设备应契合现行***标准《电气设备设备工程旋转电机施工及检验标准》中电动机章的有关规定。
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