对相同漏孔入口压强下,充入不同气体的漏孔漏率进行对比后发现,漏孔漏率与气体粘度成反比,相同压力下He 的粘滞系数大,气体流动性差,通过漏孔的漏率小; 而H2粘滞系数小,漏孔漏率大,漏孔气体为粘滞流。
针对现场检漏对漏率校准的需求,研制出具有体积小、重量轻、成本低等特点的便携式真空漏孔校准装置。射水抽气器工作失常:如果发现射水泵出口压力,电机电流同时到零,说明射水泵跳闸。采用标准流量系统提供可调的气体流量,通过质谱计作为比较器分别测量标准气体流量和被校准漏孔提供示漏气体(He气)的分压力实现校准。标准气体流量系统采用直径约为1Lm的小孔获得了10-10m3/s量级的分子流导,仅用一台满量程为1.33×104Pa的电容薄膜规真空计(CDG)作为参考标准,通过直接测量和膨胀衰减压力两种方法为小孔入口提供标准压力,从而获得较宽范围的标准气体流量。研究结果表明,装置的校准范围为3.5×10-6~4.6×10-11 Pa.m3/s,合成标准不确定度为1.8%~2.0%,外形尺寸减小到400mm×300mm×400mm,总重量小于35kg。
使用超声波查找真空系统不严密的方法的优缺点
超声波检漏法是一种方便快捷的方法,首先操作简单,一人即可操作;而且能准确确定漏点的位置,使堵漏较方便;应用在空冷岛上更是方便、快捷、准确。缺点是使用时需要一定的操作经验。
凝汽器是汽轮机组重要的设备,机组运行时,凝汽器真空值必须稳定在正常范围内,才能确保机组运行的经济性与安全性。凝汽器空气漏入主要存在两个途径:一是、新蒸汽带入汽轮机的,虽然汽机系统有除氧相关设备,但是依然有少量氧混在蒸汽中。影响凝汽器真空的因素是多方面的,比如外部空气漏入、凝汽器钛管(铜管)结垢、循环水量不足、机组负荷等[1],其中外部空气漏入量过大、造成机组真空降低现象为常见。
除盐水补水也会带入空气,影响真空。以上通过对凝汽器真空下降的原因分析,找出了解决问题的方法,希望世豪电力简单的分享能对实际工作有所帮助。但如果补水口位于凝汽器上部,漏气容易被抽出,对过冷却度影响不大,同时,补水和蒸汽换热,回收一部分热量,节约冷量,使真空升高、排汽温度降低,端差变化应该也不明显。补水口位于下部,就不好了、与上述正相反,定会影响真空。
凝汽器真空降低,往往是多种因素共同作用的结果,由于真空系统比较庞大,严密性的治理也比较困难。但我们只要不盲目采取仪器进行普查,需冷静认真分析、逐段排查,缩小查漏范围,就不难逐一确定,采取相应措施,就能保持机组的正常运行。