




(5)催化剂选用不当。劣质催化剂价格虽较低,较高的悬浮硫就会粘附在塔内填料上,时间一长,就会造成堵塔,使塔阻上升,严重时影响生产。
(6)我们知道,多溶质在脱硫液中的溶解度,较其单一在水中的溶解度,均有不同程度的降低。因此,浓度高或溶解度低的副盐,在溶液温度较低的情况下,往往会形成混合性过饱和析出结晶而堵塔。***大气污染防治***城市、环境保护模范城市的环境空气质量优于***环境空气质量二级标准,一些城市达到***一级标准。所以有的厂家脱硫系统在冬季停车,一夜之间再开车时,发生堵塔,通蒸汽加温而延误开车。
综上所述,我们不难看出,产生堵塔的成因,一是入塔气体除尘效果不佳,二是塔内气液偏流严重,三是脱硫液再生不好,四是副盐控制超标严重,五是操作管理不到位。而造成堵塔的关键因素在于脱硫塔内填料,但入塔气体的降温除尘、再生系统的合理配置及生产操作有效管理也同等重要。***大气污染防治***城市、环境保护模范城市在按功能区达标基础上进一步改善。既然如此,我们不妨去换个角度,从脱硫塔的设计入手来解决堵塔问题。
该装置是集传统的诸多的塔内件的优点于一身,更加强化气液传质过程,它充分利用了脱硫反应机理H2S和碱溶液快速化学反应的原理,采用气液直接接触,并依据H2S含量高低设置特殊的气液接触装置、气泡再布装置,使气液之间动态接触,湍动传质。这不仅大大增加了气液接触面积,使气体在极短的时间内与液体充分混合接触,提高了气体的净化度。一、工作原理多管脱硫除尘器系干法除尘、湿法脱硫的组合设备,干法除尘部分采用厚釉质的陶瓷旋风子,耐磨损。
另外,由于气液接触时间大大缩短,从而使脱硫原料气中CO2对碱溶液吸收的影响得到极大地改善,溶液中NaHCO3的生成率也大幅度降低,从而大大地提高了贫液质量,促进了溶液循环吸收能力。该气液传质装置结构简单,安装简便,操作弹性大,不仅适应于旧脱硫塔改造,更适用于新塔设计。而许多企业的预脱塔大都采用用于洗气、降温的喷头,由于喷头雾化效果差,加上喷头布局不太合理,致使塔内气液接触不彻底,预脱硫塔始终未能更好地发挥作用。
有时也用碳酸纳(纯碱)、碳酸镁和氨等其它碱性物质。所用的碱性物质与烟道气中的***发生反应,产生了一种亚***盐和***盐的混合物(根据所用的碱性物质不同,这些盐可能是钙盐、钠盐、镁盐或铵盐)。
烟气脱硫塔是一种适用于燃煤、燃油锅炉、窑炉烟气的脱硫装置,在烟气脱硫塔中,其的运行效率是不可忽视的
废气处理塔在运行时,偶尔会出现的故障,为查找影响废气处理塔能力的主要因素,在该塔更换填料时,将塔上封头打开,对其内部结构进行观察,结合日常操作的经验,发现主要存在以下几个问题:
1、塔顶循环量偏小。其后,由于粗尘粒嵌入孔隙,使通过纤维间隙的气流增多,在纤维件隙空间同样会嵌入一些细微尘粒,这样便由滤布和嵌入的粗细尘粒共同组成了有效的过滤介质。液体流率和填料湿润情况均不理想由于AN在水中溶解度不大(7.35%,25℃)。在吸收过程中,塔内的传质阻力主要集中在液相,因此在原操作条件下,塔内液体流率和填料湿润情况限制了填料塔内传质系数的提高。