施工 过程分析
(I)临时液氮气化系统在安装时选***置应该尽可能的接
近储罐系统的氮气接入口,尽量减小现场安装及拆除的工作量, 同时需要考虑、方便液氮的卸车g
(2) 在向储罐充入氮气时,由于提高了临时液氮气化系统出口流慧与压力,但储罐内的压力却上升较慢,后查找原因时发现是管线上的国外进口双板止回阀的阀体结构比较特殊,原管 线是4in 的管径,但此4in 双板止回阀内部通过口处的尺寸大约仅有 2in 大,现场对此进行切割取消此阀门后问题得到处,燃气管道氮气置换,理
(3)临时液氮气化系统用液出气量及压力控制需要计算合适,以确定现场需要液氮符贮设备数量与体和、、蒸发器的气化量
选定、加热器的选定等,长输管道氮气置换,此部分分析时需要与现场置换储罐系统等的总体积相遥合,保证在干燥和置换时氮气的流量与压力可 以方便的持续调节e
(4) 现场使用仪及氧含量分析仪进行检 测置换情况时,其结果与接收站化验室的进行对比分析发现有一定偏差,分析原因为现场所用仪器是标定过期设备,此结果仅可做参考使 用.终结果后改为化验室测量数据为准,并经过相关各方责任 人共同确认。
5 . 2 施工过程蚊据分析
本次储罐系统干燥和置换的***与难点主要在于储罐 系统 A~D 四个区的氮气干燥和置换,其中 A 区中的内罐罐体空间处为重要,因为此处 A 区为 装一158. 7~-161. 9℃的低温LNG 介质。针对此A 区处的数据做一些分析,如 I到 3 为Tl 203 储罐的八区 氧含母、、压力曲线图。
从T I 203 储罐的A 区氧含量、、压力曲线三图中可以分析得出:当流量相对稳定时,前期干燥与置换时压力的升高与 降低影响着氧含量、的降低的速度较大,后期随着氧含量、的降低到逐渐趋于平稳保持在一定范围设定值后,燃气管道氮气置换方案,范围内 压力的大小对此二项的影响也变得越来越小。
管道氮气置换
由于改线后废弃管线内仍存留油和气,必须要对管道进行置换清洗,将残存油、气清除干净,否则,会给临港工业区的建设埋下安全隐患。一旦施工不慎造成管线断裂,不仅危害到人民群众的财产与生命安全,还会造成严重的环境污染。1废弃管段废液回收新工艺海底油、气管道的置换与化学清洗通常是从海上平台发球筒向陆地终端或另一平台发泡沫球、直板球进行置换与化学清洗作业,产生的废液直接进人陆地终端处理厂处理。如在锦州港航道跨越管道改线项目第6期奉虎等滩涂段废弃油气管道置换清洗及废液回收新工艺图2改线路由图渤西油气田分布图废弃管段数据表111图表输油管段输气管段管径/mm管长(总长)/km单位长度容积/m3/m总容积/m‘设计压
管道材料溶解到纯水 中的杂质浓度太低了 , 使得许多仪器无法分辨 出来 有两种方法 尚 能相对地对管道材料做一些 比较 浸泡试验 这是将一定面积的管道材料严格清洗后 浸泡在超纯水中, 或将超纯水装 人经严格清 洗的 一 定 长 度的 管道 中, 经 一 定 时 间 的 浸 泡 ,管道氮气置换, 测定浸泡前后各种 离子和 TOC的变化经计算可得到单位时间内单位面积的管道杂 质的释放里 , 可 以做各种管材的相对 比较 用 将管道患矛切下显微镜观测管谁内壁 涪, 内璧戮徐金后用 电子显 徽镜观测 , 观察材料表面 的徽孔 徽孔多易 于沉积徽拉和细蔺 观侧 资料证明, 管 道内壁相当光滑 , 而 PP管内壁有 阳的0.3-1 微孔
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