转炉LT法除尘未燃法时粉尘也是大部分是 粗颗粒,但电除尘的入口浓度按照70-100克/标立米设计,造成电场多、设备庞大。秸秆(即生物质)气化的目的是得到尽可能多的可燃气体产品,但在气化过程中,焦炭和焦油都是不可避免的副产品。当然有些电除尘器效率 不稳定也是必须解决的实际问题。 还有就是许多钢厂的厂区道路粉尘,条件好的由很多保洁人员清扫,不 及时清扫厂区道路扬尘就总是很多。实际上采用尘源治理的思路,粉尘在哪产生就在哪解决,同时采用自动 清洗卡车轮胎和底盘就可以保持厂区道路、甚至邻近社会公路清洁。这是我国部分地方和企业与国外***国 家差距大的地方. 以上就是在工业中正确选择除尘设备的建议。
目前建设的火力发电厂中,除尘装置的选择以静电除尘器和布袋除尘器为主。对于新标准,目前使用的静电除尘器即使由四电场改为五电场、六电场也很难满足上述要求。静电除尘器在国内的应用较早,20世纪70年代就已经应用于火力发电厂,如吉林热电厂、保定发电厂。经过多年的开发应用,静电除尘器技术成熟,除尘效率较高,目前已被广泛应用于电力、冶金、化工、建材等行业。国内已建600MW火电机组全部选用了静电除尘器。
袋式除尘器在美国、加拿大、澳大利亚及欧洲等地的一些火电厂被广泛采用,燃煤锅炉应用袋式除尘器已是一项成熟的技术,已有30余年的历史。比如中间包翻包、钢渣处理采用喷雾除尘都实际达到了90-95%的高除尘效率。袋式除尘器在我国矿山、建材、食品、制药、冶金、化工等行业已经成功应用多年,但在燃煤锅炉上,直到2001在呼和浩特市丰泰发电厂才应用成功,发展到现在已有10余家公司的袋式除尘器在***不同地区的应用,如天津开发区5号热源厂、张家港保税区热电厂、焦作发电厂;而且许多火电厂的静电除尘器改造成了袋式除尘器,如呼和浩特热电厂、赤峰市富龙热力股份有限公司热电厂。
蜂窝管腐蚀穿孔。
蜂窝管腐蚀穿孔后,先将电晕线从蜂窝管中抽出,上部用六边形的钢板将腐蚀的蜂窝管堵上,修复蜂窝管后再调整内壁的平整度,以防产生放电。电捕焦油器与原来的干式电除尘器既有相同点又有不同点,所以干式除尘器控制系统中部设计可借鉴,不同部分则需进行新的设计,其***在于新增水处理部分控制系统的设计。在生产操作中,尽量控制热氨水冲洗电捕焦油器的频次,以减轻热氨水对碳钢蜂窝管的腐蚀,建议将碳钢蜂窝管管板进行预先防腐处理。
(5)蜂窝管上部积萘。
当蜂窝管上部积萘时,往往会造成电场接地。可及时用氨水冲洗或进行人工清除。
(6)煤气阀门关不严。
当电捕焦油器的出入口煤气阀门关不严时,会给检修工作带来麻烦。我公司电捕焦油器的入口选用的是闸阀,出口时蝶阀,密封情况较为良好。但蝶阀不能选用橡胶密封垫,否则,易因橡胶垫片溶解而造成蝶阀密封不严。
除尘器布袋是利用强电场电晕放电使气体电离,尘粒荷电在电场力作用下,使荷电尘粒从气体中分离出来的除尘装置。二十世纪七十年代的时候开始采用压缩空气清灰的脉冲袋式除尘器和反吹风袋式除尘器。 按气体在静电除尘器内的运动方向可分为立式静电除尘器和卧式静电除尘器。除尘器布袋做为除尘配件中比较常用的,有很多方面可以影响到除尘器布袋的寿命。我们可以通过对相应影响因素的分析得出一些建议,增加除尘器布袋的使用寿命。