XY型油田抽油机专用可变冲次节能传动装置节电经济效益分析
XY型系列可变冲次节能传动装置适用于油田生产中的中低液井、稠油井。它
填补了3次以下冲次甚至更低冲次的空白,其推广应用可以实现以油井供液量的
大小来匹配电机功率,分配电量,合理的使用和节约能源,较为经济的开发中低
液井、稠油井。
一、节电效率分析
以普通10型机为例,当其工作制度3m×6r/min时,理论排量为63 m3/d,但大多
数井达不到相应的供液量。当供液量仅有20 m3/d、10 m3/d,甚至更低时,就可
减少冲次,提高泵的充满系数来满足生产,减少电量消耗,从根本上解决电量匹
配的问题。其效果因井况不同而不同,一般可达到30-70%。目前普通10型机,配
37KW电动机,理论日均耗电600度电左右,若液量有20 m3/d时,可采用配18.5KW
节能传动3次/分钟来生产进行,节电量近50%。当供液量10 m3/d时,则采用配
11KW节能传动装置1.5次/分钟生产进行,节电可达70%,效益直观可观。
二、降低电机功率、变压器容量
由于节能传动装置能将油田抽油机的冲次降低,系统速度降低,可用相对小型号
自带电机节能传动装置获得所需要的扭矩。目前一般来讲,可用15KW、18.5KW、
22KW自带电机节能传动装置替代原来的37KW、45KW、55KW电动机。考虑到通用性
,宜采用15KW、18.5KW、22KW自带电机节能传动装置。相应的减少变压器容量,
按均降容20KW计算,一年节约基本电费7万余元,同时降低向油机电机无功损耗
。
三、延长了抽油杆、管、泵的使用寿命,减少了因杆、管、泵问题而产生的作业
工作量
由于减速运行降低了向油机各传动部件的磨损,降低了冲次,减少了杆、管泵之
间的磨损与疲劳,相对的提高了机杆、管、梢头的寿命,降低了机采系统的综合
费用,根据冲次的不同可过一至三倍,从而提高了经济效益。
四、降低劳动强度,节约材料消耗
由于抽油机系统减速,使配件疲劳磨损降低,皮带等耗材减少,特别是由于皮带
轮包角增大,解决了“吃皮带”的问题,减少了皮带的消耗,降低了劳动强度。
五、较低的改造成本
XY型系列油田抽油机专用可变冲次节能传动装置,以30KW电机技改成15KW节能传
动装置为例,单台成本经测算5万元左右。设计使用寿命10年以上,使用中除正
常加机油外,无需增加任何其他维护费用,因而能将使用成本低,***当年就可
收回。
综上所述,XY型系列可变冲次节能传动装置,可以合理的对供液不足的油井调
整冲次。减少杆泵疲劳而降低作业次数,减速运行减少的材料消耗,特别是皮带
的消耗,减速运行而延长的机械寿命,以及变压器可能的降容等,单台节能传动
装置年创经济效益可达10万元以上。同时,因减速运行,使得系统平稳、安全、
可靠,对安全生产工作具有重要作用,应大力推广使用。
联系人:王健 tel:13609191079 029-87415292