外取热器实际上是一种立置管壳式的蒸汽发生器,由散步分组成:封头和筒体组成的壳体,取热管束和催化剂循环管道:
外取热器设计方案中设有增压机,自主风机出口取部分主风增压后为外取热器提供流化风,但实际生产中,外取热器投用后,装置加工量提高,对重组分原料的适应能力也提高,生焦量增大,烧焦耗氧量增加,主风机供风量不能同时满足再生烧焦与外取热流化风的需求。为此,公司空压站单独开一台空压机为外取热器提供2500Nm3/h的非净化风作为流化风。






之前我们了解了上、下流式外取热器,今天我们跟着琦昌小编学习一下气控式外取热器:
它的主要特点是催化剂循环方式和线路独具风格,取消了单动滑阀,催化剂循环量靠输送风提升与输送。根据输送线路的不同,又分为气控内循环和外循环两种外取热器。气控内循环式外取热器壳体上部与再生器密相段相通,在壳体的中心设有带喇叭口管状的冷催化剂返回管,其上部伸入到再生器内。壳体的底部设有流化风分布管和提升风管。在催化剂返回管的周围设有多组大口径翅片管。
气控外循环式外取热器的催化剂循环方式及取热管形式与内循环式类似,只是冷催化剂返回管设在取热器的外部。
很多场使用外取热器出现一些问题,但是苦于不知道原因,作为琦昌生产厂家从业多年,遇到很多案例,今天拿出来分享一下:
生产过程存在问题 某炼油厂外取热器效果差,导致再生器床温经常在710℃以上,成为生产中的瓶颈。通过三个月进行调查外取热器产汽量平均6700kg/h,提升管密度平均160kg/m3,
原因分析 管束结垢严重 使外取热器管束内结垢严重,直至堵塞管束,影响取热效果,我们从往年检修过程中,可看到管束内的结垢厚度达1cm,甚至将管束堵塞。
外取热器催化剂循环量小 外取热器斜管密度在0-100kg/m3内,且波动较大,提升管密度也只有160kg/m3左右,从中可说明催化剂的循环量较低,并且呈脉冲状流动。