取热器有内外之分,是加热给水,使水汽化后将热量带走的装置,今天琦昌介绍的是外取热器:
外取热器床层温度由上至下共设置8支热偶进行测量,同一水平位置,不同方向设两支,运行过程中发现同一水平位置的两支热偶温差很大,高达400℃。外取热器床层料位一直处全满状态,无法控制,在取热量较低时,流化风量小,催化剂床层不能充分流化,形成死区,死区位置温度与流化区域温度产生很大的偏差。
它是一种用水做介质,吸收高温催化剂热量,产生蒸汽,发生热量转换的装置!






迅速检查外取热器管束,查明漏点,立即切除,操作方法如下:
观察入口上水压力,发现压力低于正常压力的管束,立即关闭相应管束的入口及出口阀。 当关闭入出口阀后,压力下降证明管束已漏,应切除此管,当关闭入、出口阀后,压力上升时,证明此管不漏,应立即打开出入口阀防止憋压。 现象 外取热器及再生器稀、密相温度急骤下降。
当发生外取热器炉管泄漏时候应该怎么应对,跟着琦昌厂家来看一下之前发生在海南的一个案例,通过案例我们来分析一下:
海南催化裂化装置外取热器A炉管泄漏发生于2012年8月20日,在20:03至20:06的较短时间内,当班操作员发现一再催化剂藏量由52%迅速上升至62%、二再催化剂藏量由44%下降至34%、外取热催化剂藏量由25%下降至11%、外取热A上水量由83t/h增加至102t/h但发汽量由82t/h下降至61t/h,并且锅炉岗位发现给水压力由5.88MPa下降至5.77MPa等一系列异常的操作参数变化,初步判断为外取热管束发生了泄漏所致。当班操作员立即汇报运行部、机动部和HSE部等相关上级部门,单元会同各相关部门***根据操作条件确认为外取热A管束发生泄漏。单元安排逐步降低外取热A的负荷,关小外取热下滑阀并降低流化风量,至22:00操作参数逐步稳定后发现泄漏量为11t/h。由于泄漏点位于外取热器内部无法在线处理,因此只能采取将泄漏管束切除的方法处理。单元***力量现场做了确认每一组管束上水管和排气、的对应以及现场检查压力表的校验等工作。为了避免在切除管束查漏过程中造成管束的干烧损坏管束(材质为20g,耐温上限为480℃),因此逐步将外取热A切出,但为避免外取热温度过低造成催化剂和泥,外取热A下滑阀开度保持在15%左右,提高流化风量维持外取热A的较低藏量(11%),逐步降温。、