漯河金属加工厂污水处理设备机械加工厂专用 刘经理 131,8305,1350 (wei信同号)
随着现代工业的发展,水污染越来越严重,尤其是金属加工含乳化油废水,包括水***属加工液废水、热处理淬火油的清洗剂废水,具有乳化程度高、化学成分复杂、COD可达几万至几十万ppm、可生化性差等诸多特性。其中所含的分散油和乳化油等有机污染物浓度很高,对整个生态环境都会产生不良的影响。
根据2016年9月1日起实施的《热处理清洗废液回收及排放技术要求》中所给出的热处理清洗废液中污染物容许排放浓度,热处理清洗废液经过处理后,COD值要求低于150mg/L。而当前普遍采用的废水处理工艺,要么对废水水质要求高,只能处理COD值10000以下的废水;要么工艺过于复杂,所需使用的化学药剂用量大,并且出水水质波动大,整体处理成本过高。
因此,针对金属加工行业尤其是热处理行业废水排放总量小、频次低的特点,开发与此相匹配的废水处理新工艺或成套设备,正越来越成为行业研究热点。本文对铁碳微电解结合Fenton氧化法在金属加工废液的处理方面进行了试验研究;对集成型废水处理成套设备进行了初步开发,并应用于废水处理中试试验。
(1)本项目废水种类多、成分复杂、水量水质变化大,采取单独收集、分别处理的方案,通过预处理降低部分污染物浓度,提高废水可生化性,再与其他废水混合处理。
(2)采用反应/气浮/还原/絮凝沉淀/MBR/RO组合工艺处理某公司生产废水,处理规模为22~45m3/h,对COD、F-、油分去除率均高于85%,出水水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920—2002)中绿化用水标准。出水用于厂区绿化(厂区绿化面积约52000m2),可有效利用水资源,减少了对自来水的使用。
(3)该组合工艺具有水质水量适用范围广、运行稳定、处理效果理想、出水得以再次利用等优点,对于同类废水处理项目具有参考意义。
金属加工厂污水处理设备工艺流程:
总体上,原水***行***处理后,汇合至调节槽,进入水解酸化槽,进行好氧生化、MBR膜过滤、活性炭过滤工艺处理达到污水综合排放一级标准后,进入回用水池-2。检测回用水池-2内进水水质,若满足《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》(GB/T18920—2002)中绿化用水标准,则直接用于绿化使用;若水质不符合绿化用水标准,回用水池-2内水则需进入RO系统进一步处理,***终出水存于回用水池-1,用于绿化灌溉或生产回用,浓水返回含酸废水流量调整槽重新处理,出水∶浓水=7∶3。设备调试、运行期间接收各种废水水量计9978m3/年,处理后达标、回用率达到97.6%,余水返回系统进行再处理。含酸废水系统:原水首***入流量调整槽,均衡水质、水量,以保证后续处理的稳定运行。
由于含酸废水中含有大量氟化物,故在初期反应中加入石灰以有效去除氟离子,pH保持在适合反应范围内,加入混凝剂及絮凝剂,充分反应后进入酸漂洗沉淀槽。该沉淀槽为斜板设计,具有沉淀效果好、停留时间短、占地面积小的优点,对悬浮物去除效果良好。出水溢流进入***终中和槽与其他水混合。含碱废水系统:由于原水中主要污染物为一定量的油脂及大量悬浮物,故在经过调节酸碱度、混凝絮凝后进入气浮槽,以去除油类和悬浮物。出水经碱漂洗中继槽进入***终中和槽与其他水混合。废乳化液系统:该乳化废液含有大量的油脂,黏度大,COD浓度大,难于降解。因此,在废乳化液处理前端设置刮油机,先将乳化液表面浮油去除,在酸化槽内酸化破乳,混凝絮凝后进入气浮槽,使油脂得以进一步去除。接下来在酸性条件下,加入芬顿***以去除废乳化液内有机杂质。
试验方法。小试试验:取200mL待处理含油废水于500mL烧杯中,置于磁力搅拌器上并开启搅拌,用浓***调节pH值至2~3;将20g铁碳微电解填料放入烧杯,反应30min后取出填料;再次使用适量浓***调节pH值为2~3;向烧杯中滴加1.5mL***,继续反应60~100min;向烧杯中加入适量氢氧化钙,调节pH值至8~9;向烧杯中加入1mL浓度为0.3%的PAM水溶液,继续搅拌20min;停止搅拌,将烧杯内的废液通过真空水泵抽滤,收集滤液。
中试试验:将200L待处理含油废水注入废水处理中试设备废水桶内,开启鼓泡搅拌,使用浓***调节废水pH值至2~3;开启废水桶的气动隔膜泵,调节气压为0.1MPa,使流量控制在150L/h左右,将废水抽至铁碳微电解反应单元;开启铁碳微电解反应单元的鼓泡,废水注满反应单元后与预先放置在反应器内的铁碳微电解填料反应,并溢流至***氧化反应单元;待废水全部进入***氧化反应单元后,开启鼓泡搅拌,并再次使用浓***调节pH值至2~3;向***氧化反应单元加入2kg***,继续反应3h;使用氢氧化钙调节废水pH值为8~9后,加入1kg浓度为0.3%的PAM,继续搅拌20min;开启板框式压滤机进液泵,将废水进行压滤处理并收集滤液。
金属加工厂污水处理设备:
金属加工含油乳化废水采用铁碳微电解结合Fenton氧化法处理,试验结果表明,采用铁碳微电解结合Fenton氧化法处理金属加工含油废水,原水无需经过破乳,处理后的COD即得到大幅降低,平均去除率在80%以上。中试试验结果表明,采用本方法对大批量金属加工含油废水的处理是切实可行的,并且能达到或超过小试试验的效果。采用铁碳微电解与Fenton氧化联用法处理金属加工含油废水时,需要控制废水pH值、***用量以及反应时间这三个因素。
(1)铁碳微电解反应需要在酸性条件下及氧气充足时才能进行,酸性越强对反应促进作用越强,阳极释放的Fe2+越多,对催化***释放·OH越有利。
(2)相关研究表明,只有在酸性条件下,Fenton反应才能进行,其所要求的pH值范围为2~3。因此根据铁碳微电解反应方程,H+消耗会导致废水pH有所升高,仍需将其调节到2~3。
(3)***的量直接决定·OH的产生量,但是随着***用量的增加,过量的***会与·OH发生反应,造成羟基自由基的量减少,使用量在6~10mL/L之间。
(4)铁碳微电解反应的时间一般为60~80min,时间过短,微电解反应进行不完全,释放的Fe2+少,不利于后道Fenton氧化,反应时间过长,会使废水中沉积物大量沉积于填料空隙,覆盖在铁碳表面,阻碍反应进行,Fenton氧化反应的时间一般在150~180min。时间过短反应不完全,COD去除率低;时间过长,COD去除率趋于稳定,没有明显提升。