





6.CO控制和氧气优化操作6.1低氧操作和CO生成一些烟煤锅炉使用更好的煤类型,粉煤灰可燃物控制较低。为进一步提高锅炉运行经济性,采用低氧运行方案,O2降低至2%以下,但CO含量增加,实际运行经济性下降。由于未测量大部分锅炉烟气CO含量测量,因此锅炉的低氧操作引起的CO上升问题未得到足够的重视。前壁和后壁与燃烧和“W”火焰锅炉相对。沿炉宽方向的过量空气系数非常不均匀。过量空气系数分布呈开放抛物线形状。两侧空气过剩系数较大,中间空气过剩系数小于1%。有严重的局部厌氧燃烧。在严重的情况下,空气预热器中部的烟气中CO含量高达7000-10000ppm,而CO浓度1000ppm则影响炉效率约0.4%。虽然目前的低NOX燃烧技术可以大大减少氮氧化物的形成,但它也以局部缺氧燃烧为前提。以经济为代价,飞灰和炉渣可燃物通常增加,并且CO增加。废气温度升高,过热水量增加,优质燃气锅炉制造厂,甚至超高壁温度。当燃煤性能良好时,优质燃气锅炉,粉煤灰和炉渣可燃物不会显着增加。一旦煤种变质,问题就会变得非常突出。

(2)锅炉的正常运行阶段a。严格控制,再热器的壁温不会过热,在保证额定主蒸汽和再蒸汽温度的前提下,壁温运行***小化。湾及时调整燃烧,控制炉膛热负荷的横向平衡,防止两侧壁温度偏差过大,降低墙体峰值温度,减缓高温蒸汽氧化。 C。合理组合磨煤机,防止粉煤煤粉浓度差异叠加,造成锅炉局部过热负荷过大。 d。控制粉煤的细度,合理调节燃烧器的旋转强度,***小化火焰中心,防止过热器过热。即及时合理的吹灰,防止烟气温度升高过高,优质燃气锅炉的价格,使再热器壁面温度升高,防止灰尘因壁温剧烈变化而剥落由热表面的高温。

实践证明,加强吹过锅炉受热面的烟灰是降低废气温度的有效措施之一。在高负荷下,通过在水冷壁,过热器,再热器和节能器区域吹灰,可以降低1-2℃的吹灰温度,特别是对于水冷壁和节能器。通过实验,发现空气预热器的漏风系数高达16%。大修机会用于密封空气预热器。目前的漏风系数约为6%,符合设计值要求,从而减少了热风泄漏,降低了废气温度。利用大修机会,检查空气预热器的加热表面,发现多个加热表面,特别是空气预热器的空气预热区域被灰烬严重堵塞。通过***清洁加热表面,空气预热器的空气温差为200℃。现在增加到220℃,从而大大提高了空气预热器的传热效率并降低了废气温度。
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