K36振动器开始发现渗碳淬火态齿轮的淬火硬度有明显降低,同时K36振动器淬火变形也增大。在排除其它因素K36振动器的影响之后,发现所用的分级淬火油的冷却速度分布与该种K36振动器新油有较大区别,如图7所示。和未经使用的新油相比,使用一年多(中间做正常补充)后的旧油,蒸气膜阶段变短、***高冷速增大、且出现***高冷速的温度大有提高。如果按过去K36振动器较普遍的说法,图7中的旧油是符合"高温冷得快,低温冷得慢"的更理想的淬火油。但在这样的旧油中淬火效果却是变形更大,硬度偏低,不如比它"不理想"的新油。 用图6图线所示的方法来分析该厂出现的问题,又可以画出图8所示的图线:旧油在中低温阶段冷速低于新油,以至在这一阶段使其冷却速度曲线进入了第III(即不足)冷速区,所以K36振动器淬火硬度偏低。北京华立精细化工公司对该厂旧油进行了改性添加,使该厂旧油的冷却速度分布的中低温阶段冷速提高,达到稍高于原用油新油的水平。生产应用表明,在经过这样改性的旧油中淬火后,齿轮的淬火硬度K36振动器明显提高,变形量也小于或等于原用新油。例二、辽宁某弹簧厂的一条生产线上发生过一次这样的问题:一向正常的生产线上,突然发生钢板淬火硬度偏低,变形增大事故。在寻找原因的那些天里,板簧淬火硬度又有降低,K36振动器变形也进一步增大。当该厂意识到可能是淬火油有问题后,经检查,发现上述淬火硬度不足和变形过大的原因是淬火油冷却系统有一处管壁***,冷却水渗透进去并部分乳化在油中造成的。乳化进油中的水量高达4%。图9是该厂已进水的旧油和无水的新油之冷却速度对比。