工业脱水机防爆维护以及性能要领
高速工业脫水机防爆问题一直是众多厂家的热点研究话题,普遍采用是氮气保护,小编认为,这不过是在高速工业脫水机的外壳上多装了一个氮气进气管,一个氮气出气管,机器在工作时,对内腔中充人氮气。至于氮气浓度能否达到安全范围则没有定量的控制,因此,其氮气保护的 可靠性很差。一种改进的氮气保护系统设计中设置在 线氧气检测装置和压力变送传感器,对运行过程中的 高速工业脫水机内腔的氧气浓度进行检测,实行定量的控制,控制其氧气含量在安全范围以内(也即保证机内的氧气 浓度在******介质的***极限之外)。
高速工业脫水机采用了变频电机、环保无氟压缩机、全自动锁紧门盖和报警系统、32位ARM微处理器、宽角度液晶显示,配有CANRS485接口,实现电脑与卧式螺旋高速工业脫水机联网,具有转子识别功能,采用36套程序存储积分W2dt显示控制功能,可进行阶梯分离。在转动系统采用弹簧锥套装拆转子,具有重复定度高,装拆转子便利,提高了分离过程的一次性和准确性。
在进行高速工业脫水机沉降系数的校正时,是假定不受系统变化的影响,但其条件是:1.所用平衡离子的浓度不太高;2.不存在着能与大分子结合的溶剂分子。可是我们知道,在分析高速工业脫水机超离心的计算中所用方程都是通过假定实验体系仅仅是双成分而推导出来的,而在实际实验中都加有平衡离子,且其浓度要求在0.01-1.0mol/L范围内,大分子的浓度通常在1.0*0.000001-1.0*0.0001mon/L;因此平衡离子的浓度大于大分子浓度10倍,甚至是几百倍。这一复杂问题往往被忽略,原因是当平衡离子的浓度大于0.05mol/L时,也未发现异常现象,然而用1mol/L N***,那就必须要进行校正了。
我们知道,产生***的三个要素为温度、火源、氧 气,防止产生化学性***的三个基本条件的同时存在,是预防可燃物质化学性***的基本理论。换句话说,防 止可燃物质化学性***全部技术措施的实质,就是制 止化学性***三个基本条件的同时存在。其中:(1)温 度,对于具体的某一介质,无论是液相还是气相,在进 行工艺设计时应考虑高速工业脫水机工作温度,这主要取决于 工艺条件,在此不作详析;(2)火源,在高速工业脫水机设计时,对 于运动件应用足够的安全空间,以消除可能产生的机 械摩擦和撞击,同时,机器必须有消除静电的措施。对于制动装置,不得采用机械摩擦式制动装置,一般均采 用电器能耗制动的形式(非接触式制动,缺点是制动时 间要比接触式要长一点,尤其是在满载时转动惯量较大的情况下更是如此)。另外,对于传动带,则选用防静。 电带,以消除或减少静电产生的可能;(3)氧气,一般采 尉隋性气体保护,通过向高速工业脫水机内部充人氮气置换里 面的空气,从而使氧气浓度维持在安全范围之内。
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按传统理论,工业脫水机故障是转子过量不平衡引起的,而样品的称量误差、离心过程中离心样品液的外溢和转子腐蚀等是造成转子不平衡的主要因素。
原因主要有以下几种:
1.离心管平衡时,由于天平长期使用而又未能校对,对称放置的离心管不平衡超过了0.1~1g。
2.离心管在装样时,因样品液束装满或离心管帽没有拧紧密封,在工业脫水机的离心过程中离心腔内的高真空状态造成离心管抽扁、***和样品液外溢,造成转子不平衡而发生轴弯曲或断轴事故。
3.由于原样品的比重不等于配平液的比重,转子动平衡失调而发生事故。
4.使用水平转子时,不细心将吊桶的序号与水平转子主体的序号装错,影响工业脫水机的转子的动平衡。
5.铝合金离心管帽与不锈钢离心管帽混用(两者比重不同)而发生事故。
6.离心管帽内橡胶密封环和转子盖橡胶密封环使用不当和消毒不当,如长期使用内部断裂和固高温消毒r使用干燥箱烘烤)等处理而老化龟裂、失去密封作用等,使样品在高速运转时外溢,从而使转子在不平衡状态下运行。
7.对予各种材料的离心管,使用前没能很好地了解厂家要求的离心管使用范围和消毒方法,采用化学溶剂和不适当的消毒液处理,造成离心管在运行中溶胀、***而发生事故。
8.由予工作中粗心大意,转子盖没有拧紧或是将转子盖和转子柄互换,造成螺扣不吻合,当开机运行时,转子盖抛出而发生严重的断轴事故.
发展前景是非常的广阔,需要我们好好的抓住这个机遇。不过,我们在选择使用时,一定要按基础图来操作,开启电源后,转鼓依顺时针方向旋转,在离心腔里加上8-10层滤纸后放上滤布,用水清洗滤布和机器,重复操作三次,再工业脱水机离心***。