三菱压缩机AGT201A828DS很多空压机都出现过跑油的问题,在实际的处理过程中,发现大部分的故障投诉并非油分的质量问题造成的。那么,除了油分质量问题以外,还有哪些原因会导致油分跑油?我们工程师们在实践中总结出几种情况同样会导致跑油的原因,下面和大家共同分享一下。
三菱压缩机AGT201A828DS有部分空压机厂商,在设计油气分离罐时,初级分离系统设计不合理,初级分离效果不理想,使进油分前的油雾浓度含量很高,油分负荷过重,处理能力不足,导致油耗过高。加油量超过正常油位,部分机油随气流带走,导致耗油量过大。负荷低压使用是指用户使用空压机时,排气压 力并未达到空压机本身的额定工作压力,但基本能满足某些企业用户的用气要求,例如:企业用户增加了用气设备,用气量增大,使空压机排气量与用户的用气量无法达到平衡,假设空压机额定排气压力8kg/cm2,但实际使用时压力只有5kg/cm2甚至更低,这样空压机长期处于负荷运行状态,无法达到机器的额定压力值,导致耗油量增大,其原因是在排气量不变的条件下,油气混合物经过油分时流速加快,油雾浓度过高,使油分负荷加重,***终导致耗油量大。
当回油管路(包括回油管上的单向阀及回油滤网)有***堵塞时,分离后凝聚在油分底部的机油就无法回到机头,已经凝聚的油滴又被气流吹起,随着分离后的空气一起被带走。这些***通常是由安装时掉落的固体杂质造成。若回油单向阀损坏(由单向通变成双向通),停机后油分罐内压则会将大量的机油通过回油管倒回油分内部,下次机器运行时,油分内部的机油将无法及时吸回机头,导致部分的机油随着分离后的空气跑到空压机外(此种情况常见于未装置油路截止阀和机头排气出口单向阀的机 器)在更换、清洗、维修空压机时,回油管未插到油分底部(参考:距油分底部弧心1~2mm较好),导致分离出来的机油无法及时回到机头,积聚的机油会随着压缩空气一起跑出去。若***小压力阀的密封处有泄漏点或***小压力阀提前开启(因各厂家设计开启压力各有不同,通常范围在3.5~5.5kg/cm2之间),那么机器在运行初期建立油气罐压力时间就会增长,此时处于低压状态的气体油雾浓度高,通过油分时流速快,油分负荷加重,分离效果降低,导致耗油量大。是当今空气压缩机发展的主***品,具有优越而且可靠的性能,其运行震动小、噪音低、效率高、无易损件。在空压机的使用过程中,可能会因为操作不当,部件的安装不对,或者堵塞严重等引起喷油故障。
三菱压缩机AGT201A828DS空压机喷油是指空压机进气口向外喷油。一般发生在突然停机时,例如空压机电机失电或手动紧急停机,此时空压机突然停机而未及时打开泄放阀排空空压机油气桶的余气,如果进气止回阀来不及关闭,空压机进气口向外喷润滑油。发生螺杆式空压机喷油时的处理方法:首先应检查断油电磁阀有无故障,如果断油电磁阀正常,则应进一步检查主排气管逆止阀能否及时关闭或关闭是否正常,如有故障应排除。目前双螺杆空压机一般不再安装断油电磁阀,所以喷油的主要原因是逆止阀。逆止阀选用建议使用不锈钢阀门,因为压缩空气中含有水分,普通的铸铁阀门的氧化锈蚀速度很快,容易造成逆止阀锈蚀卡涩而关闭不严。一旦断电,电磁阀的作用,进气蝶阀关闭,初步隔绝。但是进气蝶阀一般有通气孔或者有间隙,无法完全与外部隔绝,重锤式止感受气压变化,紧急关闭,这是***有效也是***后防止吐油的措施。由于现在的双螺杆空压机一般不安装断油阀,关机后通过止回阀隔断,压向主机的油在机器内部泄压成零时,重力作用下流回油气桶,重锤式止回阀是目前***有效的方式。空压机喷油不但会影响空压机的整体性能,减少其使用寿命,还会导致更多故障的发生。因此当空压机发生喷油故障时,要马上找出原因,并使用有效的方法处理解决。
三菱压缩机AGT201A828DS在大多数机械设备中,油路系统是一个重要的系统,空压机也不例外。空压机的油路系统就像人的血管系统一样,十分重要。不管是活塞式空压机还是螺杆式空压机,其作用主要是供应压缩机的机头润滑。虽然其作用都是润滑,但两者之间的油路系统不同,效果也有所不活塞式空压机大多用的是常规的润滑油,造价成本不高,在运行过程中有一部分的油会随着压缩风被带走,因此消耗较大。而螺杆式空压机则正好相反,螺杆空压机使用的润滑油造价成本较高,一般都在80#左右。螺杆空压机采用的是密闭循环式供油系统,因此润滑油不会被风带走。由于是自循环系统,空压机润滑油在润滑过程中,使用之后,经过回收,再次循环,使润滑油反复使用,很少损失,能够有效的发挥润滑油的效能。空压机良好完整的系统需要油路系统的配合,保证空压机各润滑部件的润滑良好,减少摩擦,保障空压机的使用性能和使用寿命。如果油路系统不通,发生阻塞等都会严重影响空压机的可靠性,不仅会损害空压机,还会给用户带来损失。因此,须重视空压机的油路系统,做好油路系统的***和维护,发现故障马上解决。
三菱压缩机AGT201A828DS***系统的实施步骤安装监控云终端,实时监控工作状态、能效状态等参数,实现智能管理的基础;该项工作也为节电量和节电率的预估提供前期数据。在此基础上建立压缩机管理计算机网络系统,对压缩气体供应状态、设备状态、能耗状况、维保计划等进行***管理。运行过程中,进行自动决策,实现整个系统的经济运行,并且建立一个详细的日志系统降低设备运行的故障率,同时具有一个详细的维保计划能够定时提醒维保动作,对于压缩空气的供应具有更好的保障本监控系统既要可与企业的综合监控系统相连接,又要可以作为企业综合监控系统(或能源监控系统)的前期工程,企业可以在此系统的基础上进一步搭建企业的综合监控系统(或能源监控系统)。
三菱压缩机AGT201A828DS在当今的工业领域,螺杆压缩机由于坚固耐用、便于维护的特性,成为保有量***大的压缩机类型,用途非常广泛。然而,螺杆压缩机的能源利用率仍然在低位徘徊,输入给螺杆压缩机的电力只有大约20%转化为有效的压缩空气动力,其余全部转化为热。如果将螺杆压缩机自身的效率提高,实现节能型螺杆压缩机,那么将获得巨大的效益或者可通过选型与计算,选择离心压缩机等,但此种方式***量比较大,除非用户企业有意向,否则不推荐。
压缩空气一经产生,需要经过储气罐和管路输送到使用场合,而在输送过程中,管路常常存在问题,这些问题增大了能源消耗,造成了无谓的浪费。通过管路和末梢用气环节优化的节能手段,能够实现压缩机系统的大幅节能。本章对常见的管路问题进行讲解,并对解决方案进行简单的介绍在应用现场中,常常发生的问题是储气罐容量不足,由于容量较小,储能作用较差,气压波动大,造成压缩机反复加载和卸载,形成大量的能源浪费。通过增大储气罐,单次卸载时间超过一定时长,那么压缩机的卸载功耗会下降,形成节能效果。
管路驳接处的直角弯头对能效具有很大的***作用,其原因:直角弯头形成气体冲击,局部压力增大,造成压缩机持续运行于高气压状态,且容易卸载。直角弯头造成流动阻力加大,形成附加的做功点。对于压缩机输出口的直角弯头,严重时可空耗0.5bar的压力,如现场采用6.5bar压力系统,则直角弯头的能量损失占到了7%以上,其危害程度可见一斑。对管路驳接点进行合理优化,能够显著降低能源损耗,该部分损耗几乎消除。压缩空气从统一的储气罐送出之后,经过各条管路向用气环节输送,***的输送形式有单点菊花链状、多点环状。但是一般的用户现场因为一次性***的节省等原因,空气管路的走向往往不合理,造成压力损失过大,导致必须供应更高的气体压力。例如,一般气动现场末端气压只要大于4.5bar就可以稳定工作,但是由于管路走向不佳,导致压缩机必须供应6.5bar压力,如果进行管路走向优化,只需要供应5.8bar压力即可,节能率可以达到10%左右。
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