典型应用案例
我公司35吨/小时循环流化床锅炉,采用***科技(河南)有限责任公司冷渣机除渣系统,于2005年6月27日投入使用,经过九个多月的运行观察,设备安全运行,并达到预期的效果。主要体现在以下几个方面:
1.炉渣的余热得到充分的回收,炉渣温度由800℃左右降低到50℃以下(可直接用手抓炉渣)。水加热每小时35吨,热水温度由20℃提高到43℃,实际提高热水温度23℃。根据水热焓定律:计算公式35000千卡/㎏(35吨水热焓值)×23千卡/㎏(实际提高热水焓值)=805000千卡/㎏小时。(805000千卡/㎏小时÷3000千卡/㎏)相当于发热值为3000千卡/㎏的原煤268㎏小时的发热量,(268㎏×24小时=6432㎏)每天可节约3000千卡/㎏的原煤6.432吨。按煤价362元/吨计算(6.432吨×362元=2328.38元)每天可节约***2328.38元。年生产天数估计340天。(340天×2328.38元=791649.20元)每年节约***791649.20元。
2.节约用铲车推渣拢渣,装渣约2小时/天,铲车正常工作烧柴油17升/小时,油价4.10元/升计算(34升×4.10元=139.40元)每天节约***139.40元。年生产天数估计340天算。(139.40×340天=47396元)年节约***47396元。
3.减少用人工除渣(原每班4人,投用后每班1人)共减少人工9人,每人按660元/月人工工资算(9×660元=5940元)每月可节约***5940元。年生产期按11个月算(5940×11个月=65340元)年节约***65340元。
4.减少灰尘造成的污染,主要避免了机电车间总控室、高压配电房、变压器室等重要设备,因灰尘量大,造成电器设备故障的潜在***,及蔗渣原料场因灰尘增多,造成浆的尘埃量大难处理。同时避免周边居民因灰尘量大向环保投诉等因素。
5.每天节约用水淋湿炉渣约20吨。
以上几项合计节约***:904385.20元
杨德钦 13603453183