渤海M油田为稠油油田,污水系统设备中加气浮选器处理效果不佳,系统出水的主要指标石油类不能达到排放标准。为此改造气浮机内喷射出口,拆除原有气浮循环泵,安装固定新增的气液混合泵,安装及固定新增气液混合泵的配套装置(包括气流分离罐、压力表、真空表),安装各设备管线及附件。本次气浮优化改造后,在现场针对四级进气阀的开度进行了实际验证,前三个气浮池进气阀开度为100%,第四气浮池进气阀开度为95%,处理效果***好,气浮出口含油达到82mg/L。
一、水处理工艺流程
渤海M油田为稠油油田,污水处理系统负责全油田的生产水处理工作,***大处理能力10000m3/d,通过生产水系统处理后达到回注水水质标准:含油小于15mg/L;悬浮物固体含量小于5.0mg/L;悬浮物颗粒直径中值3.0µm;***盐还原菌(SRB)为0;铁***(TGB)小于10个/毫升,满足排海和油田注水的要求。
生产水处理系统的基本工艺流程为:从自由水分离器、热处理器以及电脱水器分离出来的生产污水→立式撇油器→喷射诱导气浮机→核桃壳过滤器→净化水缓冲罐→注水增压泵→注水泵→地层,多余的合格污水排海或输送至其他平台。
污水处理系统各级单元监测数据显示污水系统含油总去除率达到97%,悬浮物总去除率达到90%。污水系统设备中加气浮选器处理效果不佳,系统出水的主要指标石油类不能达到排放标准。
二、喷射诱导浅层气浮机优化改造
1、工艺运行状况
喷射诱导气浮机(以下简称气浮)设计参数:设计处理量为222m³/h,操作压力0.05MPa,出口含油不大于100mg/L。
设备组成:该设备由进水区、气浮区、收油区、出水区、液位监测系统和循环设备组成。
运行状况:运行效果差,实际处理出水含油指为145mg/L,高出设计指标。
2、存在的技术问题
混合室表面水流方向从中间收油槽流向罐壁,且散流式气液混合气泡较大,上升过程中易于破碎并形成强紊流。
循环泵设计难于进行有效调节,不能适应水量变化负荷的影响,应进行更新,同时避免运行期间的剧烈振动。
3、循环泵换型改造
改造浅层气浮机内喷射出口,拆除原有气浮循环泵,安装固定新增的气液混合泵,安装及固定新增气液混合泵的配套装置(包括气流分离罐、压力表、真空表),安装各设备管线及附件。
1、设备选型
气液混合泵型号:80FP;数量:2台;单泵电机功率:18.5kW;扬程:50m。
气液分离罐容积:100L;数量:2台。
2、工艺计算
山东优之净根据实验结果选择恰当的溶气压力及回流比(溶气水量与待处理水量比值)。通常溶气压力采用0.2~0.4MPa,回流比取5%~10%。
根据试验药剂种类、投加量和完成絮凝所需时间,通常取絮凝时间10-20min。
接触室水流上升流速一般取10~20mm/s,向下流速一般取1.5~2.5mm/s。
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